本网讯 唐安分公司准备二队成功研发“注压一体枪”
近日,唐安分公司准备二队技术团队成功研发“单体液压柱注压一体枪”,并投入应用。这项源于基层的技术革新,将单体液压柱注液与压力检测工序深度融合,筑牢了井下支护安全防线。
此前,井下单体液压柱施工长期面临“分步作业”的瓶颈:传统液压枪无压力显示功能,操作人员完成注液后需拆卸注液枪,另行使用压力检测表复核压力,若不达标则需反复操作。面对这一瓶颈,该队技术骨干提出“注液与检测一步到位”的改进思路。团队从废旧检测装置中寻得突破口,通过精准测算接口参数、优化焊接工艺,将废旧检测装置中拆下的压力表与液压枪出液通道创造性结合,保留原有注液功能的同时,实现压力数据实时可视化。新装置投用后,操作人员可实时观测压力数据,达标即可停注,无需二次操作。
据统计,按每班支设25根单体液压柱计算,单班节省工时近半小时,职工劳动强度显著降低。
大阳分公司洗煤厂创新“喷淋+气压”协同技术实现质效双突破
近日,大阳分公司洗煤厂针对传统洗煤工艺中介质回收不充分、脱水效率低的问题,创新采用“喷淋系统优化+气压吹风辅助”的协同工艺,不仅将介质消耗从0.45kg/t降至0.26kg/t,还节约年成本超14万元。
据悉,传统洗选工艺中,脱水环节主要依赖机械振动,脱介筛存在喷淋水分布不均、水压不足等问题,导致介质残留率高,水分去除效果有限。面对这一难题,大阳煤矿洗煤厂创新喷淋与气压协同作业,对脱介筛喷淋系统进行全面改造:将喷水管向入料口方向移动200mm,喷嘴角度调整为90°垂直冲刷,并采用长短喷嘴交错布置,形成全覆盖双幕水帘,极大提升介质剥离效率。此外,喷嘴数量由14个增至17个,孔径由8mm扩大至12mm,喷水覆盖宽度由10cm增加至18cm,全面强化冲刷效果。优化后的喷淋系统,不仅介质消耗由原来的0.45kg/t降至0.26kg/t,降耗效果显著;脱介筛介质截留率提高40%,结合气压吹风辅助脱水,全年节约磁铁矿粉成本约14万元;而且采用自制喷嘴替代原塑料喷嘴,每年还可节约备件费用0.25万元,耐用性显著增强;气压吹风装置的投用,也有效减少了胶带机下方的淋水,不仅降低了职工劳动强度,也提高了现场安全水平,延长了设备使用寿命。